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機制砂生產(chǎn)設備常見故障_排除方式_措施

作者來源:中譽鼎力 | 發(fā)布時間: 2019-02-20
導讀:
機制砂生產(chǎn)設備常見故障_排除方式_措施 近年來,,我基礎建設的飛速發(fā)展帶動了砂石骨料的大量需求,,大型化的機制砂生產(chǎn)線日漸增多,,各類設備故障也層出不窮,。針對各類砂石生產(chǎn)設備遇到的問題,本文以案例形式整理了8種容易出現(xiàn)的故障,,分析了原因和

機制砂生產(chǎn)設備常見故障_排除方式_措施

近年來,,我基礎建設的飛速發(fā)展帶動了砂石骨料的大量需求,,大型化的機制砂生產(chǎn)線日漸增多,各類設備故障也層出不窮,。針對各類砂石生產(chǎn)設備遇到的問題,,本文以案例形式整理了8種容易出現(xiàn)的故障,分析了原因和措施,,以供參考。

案例一

(1)溜管,、溜槽,、篩網(wǎng)堵塞故障

某干粉砂漿公司在生產(chǎn)機制砂時,先是發(fā)現(xiàn)細砂和粗砂細度同時大幅下降,,緊接著發(fā)現(xiàn)細砂溜槽,、溜管被堵塞。檢查篩網(wǎng)時發(fā)現(xiàn) 2.5mm篩網(wǎng)及1.18mm篩網(wǎng)大部分被石粉糊住,、大部分篩孔被堵死,,導致無法生產(chǎn)而停工(見圖1)。

圖1 篩網(wǎng)堵塞情況

(2)故障原因

由于該公司是新建廠,,生產(chǎn)人員對于干法制砂須用干石子沒有清醒的認識,,使用了含水高達2%的濕石子,導致制出的砂含水達到1%~1.5%,,石粉被水濕潤后粘性大,,無法通過風選將石粉抽出去,粘性很大的石粉將砂粘在一起,,使得砂失去了流動性而將砂溜槽和溜管堵死,。同時,石粉粘在篩網(wǎng)上,,且越粘越多,,并且將一些砂子也粘在篩網(wǎng)上,逐漸將篩網(wǎng)堵死,。

(3)故障排除方法

用篩網(wǎng)刮板刮掉粘在篩網(wǎng)上的石粉和砂,,清理干凈篩網(wǎng);在溜管和溜槽適宜位置用氣割割開,,堵管的濕砂,。部清理干凈,疏通堵塞管道后,,再上干石子制砂,。

案例二

(1)制砂過程中砂越來越細、石粉含量越來越高

某公司在制砂過程中發(fā)現(xiàn)砂越來越細,、細度越來越小,、砂中石粉含量越來越高,,見表1(正常情況下砂的篩分結(jié)果)和表2(不正常砂篩分結(jié)果)。

表1 正常情況下砂的篩分結(jié)果

表2 不正常砂篩分結(jié)果

檢查石子后,,發(fā)現(xiàn)石子是干的,;檢查篩網(wǎng)后,發(fā)現(xiàn)篩網(wǎng)正常,,篩孔沒有堵塞現(xiàn)象,;其它儀表數(shù)據(jù)都正常;減少進料量,、加大風選風量也無,。由于砂中石粉含量過大,影響了砂漿品質(zhì),,只能停產(chǎn)排查故障原因,。

從表1可以看出,正常的砂細度在2.5左右,,0.075mm和底這兩檔的分計篩余百分數(shù)應該在5%以下,,從表2可以看出不正常的砂,細度已經(jīng)下降到2.0左右,,0.075mm和底這兩檔的分計篩余百分數(shù)已經(jīng)高達19%以上,,石粉完沒有被抽走。這樣按原來正常砂設計的配合比生產(chǎn)的砂漿,,粉料就多出了14%以上,,砂漿中石粉過多就會導致強度下降,抹灰后的墻面也會因為粉料過多導致收縮過大而開裂,。

(2)故障原因

經(jīng)過仔細排查,,發(fā)現(xiàn)原來是石粉倉滿了,但是石粉倉上限位報警失靈,,沒有及時提醒石粉滿倉,,石粉無法抽到已經(jīng)滿倉的石粉倉中,就直接反流到砂中,。

(3)故障排除方法

倒空石粉倉,,繼續(xù)制砂,生產(chǎn)出來的砂級配又恢復正常,,見表3,。修復石粉倉上限位報警裝置,石粉倉中石粉上升到上限位后,,就立即停止制砂,,倒空石粉倉后再制砂。

表3 倒空石粉倉后篩分結(jié)果正常

 

案例三

(1)提升機故障

某新建公司,,試機時才制砂600多噸,,在制砂時發(fā)現(xiàn)提升機負荷急劇上升,,達到80A以上,提升機被憋死,,停止工作,。損壞部件見圖2(配重輪斷裂)和圖3(輪機通閥被磨穿)。由于這次提升機故障,,損壞部件很多,,從開始向廠家采購部件到完修復,花費了一周多時間,,嚴重影響了生產(chǎn),。

圖2 配重輪斷裂

圖3 輪機通閥被磨穿

(2)故障原因

經(jīng)過排查和分析,發(fā)現(xiàn)廠家安裝好提升機后,,沒有在油箱中加滿油,該公司維修人員由于經(jīng)驗不足,,在試機前也忽略了檢查提升機頂部的油箱是否加滿油,,起潤滑和冷卻作用的潤滑油嚴重不足,導致部件得不到潤滑和冷卻,,過熱后損壞,。

(3)故障排除方法

清理干凈提升機提斗中積料;同時在機臺控制軟件中設定報警程序,,提升機滿負荷為70A,,安負荷為60%,即42A,,于是設定急停負荷是90%,,即54A;這樣提升機有故障時能及時報警,,及時發(fā)現(xiàn)故障,,就能及時排除故障,把損失降到低,。

案例四

(1)管道,、溜槽磨損過快

某新建公司生產(chǎn)了6000~7000多噸機制砂,溜槽,、溜管就多處被磨穿,,見圖4、圖5,。更換鋼板后,,也沒有多大,也很快被磨穿,。每次割去磨穿部位,再焊好,,就要耗費幾個小時,嚴重影響產(chǎn)能,。

圖4 溜槽被磨穿

圖5 溜管被磨穿

(2)故障原因

經(jīng)過仔細分析發(fā)現(xiàn),,溜槽、溜管被磨穿的部位,,都是石料,、砂直接沖擊的部位,沖擊力很大,,磨損很快,,單純更換成鋼板也不起太大作用。

(3)故障排除方法

維修人員在這些受到石料,、砂直接沖擊的部位,,焊上了與溜管和溜槽成30度角、寬3~5cm的鋼板(見圖6,、圖7),,讓這些位置形成積料層,而不是直接沖擊溜管,、溜槽的管壁,;讓料磨料,而不是料磨管壁,;這樣就大大減少了溜管,、溜槽的磨損,提高了使用壽命,。

圖6 焊上積料環(huán)狀鋼板

圖7 方形溜槽中焊上積料梯

案例五

(1)進料量,、上料皮帶速度、制砂速度和提升機速度協(xié)同不好造成故障

某公司生產(chǎn)機制砂時,,石子上料斗下料閥門失控,,下料量大于設定值,造成制砂機負荷急劇上升,、同時提升機負荷也急劇上升,,操作員又是新員工,沒有經(jīng)驗,,未采取措施,,導致制砂機、提升機負荷后憋死,。維修,、清理制砂機和提升機耗費了三天時間,停產(chǎn)三天,,造成很大損失,。

(2)故障原因

經(jīng)過分析,,發(fā)現(xiàn)上料量、上料皮帶速度,、制砂機負荷,、提升機負荷這幾個環(huán)節(jié)須協(xié)同一致、步調(diào)一致,,制砂機才能正常運轉(zhuǎn)(制砂機工藝流程示意圖見圖8),。

圖8 制砂機工藝流程示意圖

(3)故障排除方法

先在電腦控制程序中,加裝制砂機上料皮帶急停程序,,制砂機滿負荷28,,安負荷在85%,即242A,,設定急停負荷是滿負荷90%,,即257A,這樣當上料量失控,、上料過多,、制砂機負荷上升到滿負荷的90%、有可能產(chǎn)生較大故障時,,程序自動發(fā)出指令,停止皮帶上料,,這樣就保護了制砂機,,不會使制砂機負荷后損壞。其次,,在機臺控制軟件中設定提升機報警程序(設定同案例三),,及時排除故障,把損失降到低,。

案例六

(1)制砂主機振動故障

某公司在制砂機工作一段時間后,,發(fā)現(xiàn)主機振幅變大,有振動感,,且伴有較大噪音,。如果該小故障不排除,有損壞設備造成較大故障,,導致停產(chǎn)的可能,。

(2)故障原因

打開主機仔細排查,發(fā)現(xiàn)更換拋料頭,、反擊塊等易損件安裝不整齊,,導致上下流道板積料不均勻,葉輪高速旋轉(zhuǎn)時抖動嚴重,,平衡性遭到破壞,。

(3)解決辦法

清理葉輪通道積料,,重新安裝拋料頭、反擊塊,,通過平衡試驗調(diào)整上下流道板位置,,使葉輪積料均勻后重新達到旋轉(zhuǎn)平衡。

案例七

(1)散裝頭故障

機制砂砂漿生產(chǎn)完畢,、放料時,,經(jīng)常發(fā)生出料慢、堵管現(xiàn)象,,甚至經(jīng)常將散裝頭堵死而無法升降和出料,。

(2)故障原因

由于機制砂本身的流動性差于砂,使得機制砂砂漿的流動性然也不佳,,而市場上的散裝頭大多都只適用于砂砂漿,,其較纖細的出料口及抬升出料的方式,使得機制砂砂漿經(jīng)常發(fā)生出料慢,、堵管現(xiàn)象,,且將散裝頭堵死而無法升降和出料。

(3)排除方法

在沒有機制砂砂漿散裝頭以前,,只有對原有散裝頭進行改裝,,將布料錐去掉,出料口盡量改大,,以適應機制砂砂漿出料的需求,。

案例八

(1)管道連接處布袋磨損過快

管道軟連接處布袋磨損過快,導致石粉漏出,,污染環(huán)境,,而且更換時費時費力,影響生產(chǎn),。

(2)故障原因

經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),,由于石子等原料在運動過程中,會互相撞擊變換行進路線,,以至對硬管道連接處的布袋形成較大沖擊,,容易打穿或磨穿布袋,形成石粉漏出,,污染環(huán)境,,更換維護費時費力。

(3)排除方法

延長布袋,、并使布袋在易受沖擊處形成皺褶,,使原材料在布袋此處形成積料層,再用橡膠皮等韌性材料在外圈包裹,以保護連接處布袋,,延長使用壽命,。

故障措施總結(jié)

(1)干法制砂須用干石子,石子含水率控制在1%以下,,制出的砂含水率控制在0.5%以下,。

(2)石粉倉中石粉要及時倒出,倉內(nèi)石粉要保持在半倉以下,,多三分之二倉位,,過后禁止制砂。

(3)生產(chǎn)前,,所有設備油箱,、注油點須檢查是否注滿油,確認無誤后方可生產(chǎn),。生產(chǎn)期間,,按設備使用說明定期注油,并做好記錄,,進行復檢,、確認,設備各傳動部位得到潤滑和冷卻,,能正常工作,。

(4)在溜管、溜槽易磨損部位焊上能形成積料的鋼板,,使其在這些易磨損部位形成積料層,,這樣就是料磨料,而不是料磨管道,,就可以延長管道壽命。

(5)進料量,、上料皮帶速度,、制砂負荷和提升機負荷要協(xié)調(diào)一致,設備控制程序中要設定制砂機和提升機負荷報警,,過負荷后,,要有急停程序。

(6)每次制砂主機更換易損件后,,都要做好平衡試驗,,以免抖動或振動過大而損壞設備。

(7)散裝頭要經(jīng)過改裝,,或定制適合機制砂砂漿的散裝頭,,以便提高出料效率。

(8)管道軟連接處,要經(jīng)過改裝,,增加性,,減少維修頻次,以便提高生產(chǎn)效率,。

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